◆ 改善情形
導入能源管理系統後,陸續設置多功能電表、超音波流量計、管路溫度計及高溫含氧感知器等儀器共計132顆,針對廠內各製程產線,建置35項單位產量耗電績效指標,建立能源管理監視系統,以資通訊技術取代人力抄寫,並將管理制、節能技術以及監控系統結合,透過智慧化的數據分析,有效率地找到節能改善的空間。
導入能源管理系統後,陸續設置多功能電表、超音波流量計、管路溫度計及高溫含氧感知器等儀器共計132顆,針對廠內各製程產線,建置35項單位產量耗電績效指標,建立能源管理監視系統,以資通訊技術取代人力抄寫,並將管理制、節能技術以及監控系統結合,透過智慧化的數據分析,有效率地找到節能改善的空間。
自從5年前踏入節能領域,便投入大量資源於設備更新,不僅從改善工廠的照明設備及更換節能零件下手,提高工作安全;更花費數百萬元的經費,回收原本被排放掉的冷凝水與蒸氣作二次使用。 產量比起5年前增加5成,但是能源費用卻逐年降低。尤其導入能源管理制度與能源管理監視系統後,因為設備耗能的降 低,也節省生產設備的運轉時間,在2018年總共省下了200萬元的燃料費用,且歷年節能率維持2.4%。